Κατ αρχάς τα 2 κείμενα στο ντοκουμέντο που παρέθεσε ο AGV (και τον ευχαριστούμε πολύ γι αυτό) απο την Boeing και την ΥΠΑ είναι εκτός απο πληροφοριακά και εξόχως διασκεδαστικά. Διότι σκιαγραφούν ,με τον γραφικό και χαρακτηριστικό "αεροπορίστικο" τρόπο την προσπάθεια που γίνεται σε κάθε συμβάν σοβαρό ή μη, την προσπάθεια να αποποιηθεί η κάθε πλευρα την οποιαδήποτε ευθύνη.
Απο την μεριά τής Boeing η μελέτη και προσομοίωση λέει με απλά λόγια τα εξής: "το αεροπλάνο απέδωσε όπως έπρεπε και παραλίγο να πέσει γιατί κάποια μακακία κάνατε"
"it is apparent that the airplane performed in a manner consistent with the thrust available"
"the problem was caused by the inadvertent shut off of the water injection pumps"
Απο την ΥΠΑ-ΟΑ πουλάνε τρέλα:
"seven seconds after the engine failure the F/E selected the water pump switch to off" και μιλάει για
pump και οχι
pumps λες και είχε σημασία σε κινητήρα που ήδη είχε διαλυθεί αν θα ήταν on ή off το water injection.
Και συνεχίζει λέγοντας οτι έκλεισε την αντλία διότι νόμισε οτι είχε αδειάσει ή δεξαμενή του Νο 3 water methanol. Στατιστικά αδύνατον να αδειάσει ταυτόχρονα στους 4 κινητήρες -καθε ενας είχε τη δική του- τοτε γιατι τους έκλεισε ολους απο το master s/w; κλπ κλπ. Ιστορίες για αγρίους που προσπαθούν να τις πουλήσουν σ αυτούς που μας πούλησαν το μηχάνημα με τις χάντρες και τα καθρεφτάκια
Μερικές παρατηρήσεις σε σχόλια:
Μετά από το πολύ σοβαρό αυτό συμβάν, η Boeing έξέδωσε υποχρεωτική οδηγία για κατάργηση της έγχυσης νερού στους κινητήρες.
Αυτό δεν νομίζω οτι ισχύει. Το water methanol injection καταργήθηκε γιατι κατέστρεφε τους κινητήρες και μείωνε δραματικά τη ζωή τους. Ηταν μια τεχνική λύση ανάγκης προσωρινή μέχρι να μπουν στην παραγωγή ισχυρότερες εκδόσεις του JT9D.
Εξ άλλου (όπως και στη περίπτωση του Helios) η Bοeing ποτέ δεν άλλαξε/κατάργησε συστήματα σε αεροσκάφος επειδή προκλήθηκε συμβάν ή ατύχημα από κακό χειρισμό τους. Αυτό αποτελεί αποδοχή ευθύνης και τα προσέχουν πολύ κάτι τέτοια.
Αυτό είναι ένα θέμα που σηκώνει κουβέντα. Το ίδιο λέει και ο Μιγάδης στο βίντεο. Αν ίσχυε αυτό, οι διαδικασίες θα έλεγαν να παραμένει το σύστημα κάτω σε περίπτωση απώλειας κινητήρα. Οι διαδικασίες προκύπτουν από δοκιμές. Δεν είναι σε θέση ο Φικάρδος και ο Μιγάδης να μασήσουν φύλλα δάφνης εκείνη την ώρα και να αποφανθούν ότι η μικρή οπισθέλκουσα των πορτών, είναι μεγαλύτερη από ολόκληρη την ...Dunlop που κουβαλάει από κάτω το 747. H Boeing μάλιστα στο έγγραφο μιλάει για συγκριτικό συννημένο γράφημα (το οποίο δυστυχώς δεν έχουμε) για την υπολογιζόμενη επίδοση με τους τροχούς να σηκώνονται στα 35 πόδια.
Απ οτι φαίνεται οι επιλογές του σ/π δεν καταγράφηκαν στο F/R οπότε 100% σίγουροι δεν μπορούμε να είμαστε ποτέ. Τώρα τι είπαν μετά οι πρωταγωνιστές του δράματος και τι μπορεί να γράφτηκε στο πόρισμα δεν σημαίνει οτι ανταποκρίνεται πάντα στην πραγματικότητα.
Σε όλα τα αεροπλάνα, τουλάχιστον το "positive rate" για gear up είναι κανόνας. Στην συγκεκριμένη περίπτωση μετά το μπαμ και το κόψιμο του WI το rate ήταν ...negative οπότε σωστά και σύμφωνα με τις διαδικασίες εμποδίστηκαν απο τον relief pilot να ανεβάσουν -απο συνήθεια- το σύστημα αμέσως μετά το lift off (αυτές είναι πληροφορίες που είχα απο άτομο που συμμετείχε στην τοτε επιτροπή -δυστυχώς δεν ζεί πια τον θεωρώ όμως τον πλέον αξιόπιστο και ειλικρινή).
Οποιος έχει δει από κοντά τις πόρτες του main gear του 747 να ανοίγουν για να μπεί το σ/π και ιδίως το τεράστιο "πηγάδι" (το τελευταίο δημιουργεί περισσότερο drag κι απ τις πόρτες), δεν χρειάζεται να είναι Πυθία ούτε ο von Braun για να καταλάβει οτι μπροστά τους τα 16 λάστιχα είναι λεπτομέρεια.
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... WDhS11BXhs
Η Boeing έβαλε την άμεση ανάσυρση του συστήματος στο σενάριο για να αποδείξει οτι και σε αυτήν ακόμη τη δυσμενέστερη περίπτωση το αεροπλάνο της απέδωσε καλύτερα απ΄οτι έπρεπε, ή κάνοντας την παραδοχή οτι το σ/π είχε προλάβει να ανασυρθεί πριν μειωθεί η ισχύς απο τη διακοπή του WI κατι που δεν ισχύει διοτι το WI κόπηκε 9 δευτ μετά το rotation και eng failure.
Απο τους ανθρώπους μέσα στο πιλοτήριο ο χρόνος που απαιτήθηκε για να αντιληφθεί έκαστος την κατάσταση του αεροσκάφους ήταν διαφορετικός και είχε σχέση με τον φόρτο εργασίας και τις προσωπικές ικανότητες του καθ ενός, γι αυτό και δεν έγιναν όλα τέλεια αλλα σε καθε περίπτωση "a good landing is the one you can walk away

"
Στο έγγραφο της ΟΑ, δεν μιλάει για ασυννενοησία, αλλά ουσιαστικά τα ρίχνει όλα στον ΙΜ, ο οποίος (κατά την ΟΑ), μπέρδεψε τις ενδείξεις και έκλεισε τα νερά επειδή νόμιζε ότι τέλειωσαν (μπέρδεψε τις ενδείξεις).
Απο τις πληροφορίες που έχω εγω ο ΙΜ είχε πρόβλημα μειωμένης ακοής. Παράκουσε την
ερώτηση (βλ προηγούμενο post μου) και τη θεώρησε
εντολή, σε συνδυασμό με το οτι άργησε να αντιληφθεί τι συνέβαινε στο αεροπλάνο, γι΄αυτό και καθυστέρησε η εφαρμογή του max dry thrust μετα την απώλεια σε EPR απο την διακοπή του WI. Αυτή ήταν η πραγματικότητα, τώρα τι γράφτηκε στο πόρισμα είναι άλλο θέμα...
1) Οι κινητήρες ποτέ δεν τέθηκαν σε σωστές "στροφές" πρίν την απογείωση. Ο λόγος που αναφέρει τους 80 κόμβους είναι γιατί εώς εκεί πρέπει οι κινητήρες να έχουν φτάσει τις οριστικές "στροφές". Απαγορεύονται οι ψιλοδιορθώσεις από κεί και μετά. Έπρεπε και οι τέσσερεις να είναι στο 1.49 και υπολοίπονταν όλοι, πλήν του νούμερο 4. Αυτό σημαίνει ότι οι μανέτες οριστικοποιήθηκαν "χοντρικά".
Στούς κινητήρες αυτούς δεν μπορούσες να βάλεις T/off thrust πριν τα 80kts γιατί ...στόλλαραν (και το μπαμ ακουγόταν μέχρι τη Βουλιαγμένη -δεν κάνω πλάκα). Η διαδικασία ήταν ~1.23EPR μεχρι τα 80kts και μετά με το χέρι ο κυβερνήτης έφερνε τις μανέτες σε περίπου Τ/off θέση. Ο Ι/Μ έκανε fine adjust (γι αυτόν υπήρχαν και τα εξτρα knobs πίσω στις μανέτες)
Βεβαίως το χερι δεν είναι servomotor και αν συνυπολογίσεις οτι το EPR "έπαιζε" με την ταχύτητα, τις τυχόν ριπές του αέρα, τους κραδασμούς κλπ ποτέ δεν ήταν ακριβώς 1.41πχ αλλά πάντα λίγο λιγότερο καθώς κανείς δεν ήθελε να κάνει overboost τον κινητήρα. Steam age technology...
Μα πήρε το σύστημα επάνω μόλις ακούστηκε το μπαμ. Το λέει ο ίδιος ο κυβερνήτης στην εκπομπή χίλιες και μια νύχτες. Από πού λέτε κάποιοι ότι άφησε το σύστημα κάτω;
Το μπαμ σύμφωνα με αυτά που λέει η Boeing απο το FR έγινε στο rotation δηλ το αεροπλάνο πάταγε ακόμη στο έδαφος, και να ήθελε, ο μοχλός δεν πήγαινε up.
(εκτός κι αν πάταγε το overide, κατι που δεν το ισχυρίζεται. Σε αυτή την περίπτωση θα είχαμε άλλες περιπέτειες).